在國際油價不斷高漲的外部環(huán)境下,廣東華興公司把節(jié)能降耗作為管理工作的重要環(huán)節(jié),通過苦練內(nèi)功,尋找替代能源,努力控制成本,并取得了顯著成效。 油價的不斷飚升,給公司的生產(chǎn)運行帶來了極大的壓力,在廣東華興,一場沒有硝煙的“成本攻堅戰(zhàn)”悄無聲息地打響了!在公司董事長以及該分公司負責人的高度關(guān)注下,廣東華興踏上了代替燃料的改善革新之路,對所有
窯爐使用的重油以3#燃料油替代。
該分公司于2007年11月份率先在B5號爐開始試用3#燃料油,但使用過程中,由于3#燃料油含有瀝青,當它與重油混合使用時,會產(chǎn)生大量的油泥,從而造成了輸油管路的堵塞、油槍堵塞以及
加熱缸堵塞,帶來頻繁的清堵工作,甚至導(dǎo)致窯爐;,給我們的生產(chǎn)運行帶來風(fēng)險。然而,困難并未阻擋住他們改善的腳步,面對困難,該分公司組織。技術(shù)人員對“油路堵塞”進行攻關(guān),多次組織保全處和
熔化處全員對此問題展開專題研究與討論?偨(jīng)理多次蒞臨現(xiàn)場,指揮疏通工作。同時,邀請瓶罐事業(yè)部窯爐總監(jiān)和質(zhì)量總監(jiān)進行技術(shù)指導(dǎo)。針對油路堵塞,他們制定了以下對策:
1、管路堵塞:提高抽油口高度至1M;在抽油口處制作過濾網(wǎng);恢復(fù)蓄熱室墻體加熱管;
2、油槍堵塞:控制大中池油溫在80-100度,增加司爐工清洗頻次;
3、加熱缸堵塞:將中層過濾缸篩網(wǎng)改為40目,增加清洗頻次等措施,從而有效地解決了油路堵塞等問題,攻克了本次改善的“瓶頸”。
3#燃料油替代重油項目的成功使用,增強了該分公司管理人員的信心,他們迅速將替代項目在B2、B6、B7、B8和B9爐的推廣復(fù)制,到08年4月份,該司9條爐中有6條窯爐已實現(xiàn)了重油改3#燃料油項目,因此而帶來的成本效益月達350余萬元。
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