日前,“節(jié)能江淮行”采訪團(tuán)走進(jìn)亳州市古井玻璃公司,感受這個安徽
玻璃行業(yè)的后起之秀如何如利用技改的力量節(jié)能降耗、節(jié)約挖潛。
據(jù)介紹,2007年4—11月份,古井玻璃公司對1#、3#
窯爐以及配套
設(shè)備實施了全面技術(shù)改造工程,重點對窯爐的蓄熱室、小爐、
熔化池、澄清池、流液洞、加料口、大煊頂?shù)忍幍慕Y(jié)構(gòu)與材料進(jìn)行改進(jìn),以延長窯爐使用壽命,降低煤耗,提高玻璃液熔化效率與品質(zhì);對現(xiàn)有設(shè)備及控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級換代改造,電機(jī)全部使用變頻器與節(jié)能電器控制,煤氣站、供氣站分別實行聯(lián)網(wǎng)控制,以提高產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量,降低電耗,提高設(shè)備運(yùn)行
穩(wěn)定性與有效利用率。
據(jù)統(tǒng)計,1#、3#窯爐以及配套設(shè)備技改后,收效非常顯著,不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量,而且達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。生產(chǎn)產(chǎn)能比原來提高了35%左右,噸玻璃液標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低了36%,設(shè)備整體電耗降幅在15%左右,廢水、廢渣、灰塵以及二
氧化硫的排放量也有了不同程度的降低,
碎玻璃的使用總量增加了15%,加大了再生資源的利用,起到了更好的環(huán)保效果。
通過實施技改,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,1#、2#、3#三臺
玻璃窯爐及配套設(shè)備全部改造完成,實際將投入費用2850萬元。技改完成后三臺窯爐每年可以節(jié)煤5000余噸,節(jié)電2300000千瓦時左右,節(jié)水14000余噸,減少二氧化硫排放量85噸多,灰塵300噸,提高玻璃液產(chǎn)能15000多噸,年增創(chuàng)銷售收入1900萬元,生產(chǎn)期內(nèi)年增效益580萬元,預(yù)計5年就可收回全部技改投資。
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